正压仓式泵参数
停车顺序:(1)关闭仓式泵控制系统(2)关闭布袋除尘器(二)手动操作系统试运行在控制台上将旋钮旋至手动位置上,指示灯亮。把排料阀或排气阀打开,指示灯亮,泵内余气排出,泵内压力值达零(或接近排气管所通设备的压力值)。将进料阀打开,指示灯亮,系统接到反馈信号后启动外部输送设备,开始进料。当物料达到预定位置时,由料位计发出信号,(用户在取得一定的实践经验后也可用时间控制进料料位,此时由计时器发出料满信号,当料位计突然失灵或需更换新的料位计尚未到时,可以采用此方法过渡),外部输送设备关闭。管道内有压力下降到空管的压力时,输送终止,关闭输送进气阀门,系统复位,等待下一个循环。正压仓式泵参数

七:密相泵调试前的检查。1:仪用空气具备并完成吹扫。2:输送空气具备并完成吹扫。3:管道完成安装并完成密封检查。4:控制电源提供到就地和PLC柜。5:就地控制元件完成校验。6:控制箱油雾器注油完毕。八:调试1:冷态调试工作内容l进行就地手动操作调试目的:检查各个阀是否动作正常,有无卡涩现象;检查控制管路连接是否正常;有无严重漏气部位。l对排堵阀进行多次操作,动作要灵活、无卡涩,关闭时要到位。l远程对点操作调试目的:核对就地动作与远程命令及反馈是否统一、检查接线的正确性。l空吹管道调试目的:记录空吹阻力,并对管道的疏通情况进行确认。湖北连续式仓式泵厂家为了该设备的维护保证, 系统启动时必须由现场技术人员启动.

管道堵塞处理堵管的界定:在输送过程中,当输送时间超过正常输送时间2—3倍并大于10分钟,输送压力较高并没有明显下降趋势,该输送就判定为失败(即发生堵管)。1:排堵步骤、方法1-1:在PLC柜上将手动自动旋钮打到手动状态。1-2:到就地将输送空气管道上的手动进气阀关闭。1-3:将排堵阀打开,到压力下降到“0”MPa后,将排堵阀关闭。1-4:按住PLC柜面板上的输送按钮。1-5:对该输送系统进行吹扫判断,压力升高后可以自己结束,则管道被疏通。
清灰过程是由控制仪按规定要求对各个电磁脉冲阀发出指令,依次打开阀门,顺序向各组滤袋内喷吹高压空气,于是储气罐内压缩空气经喷吹管的孔眼穿过文氏管进入滤袋(称一次风),而当喷吹的高速气流通过文氏管一引射器的一刹那,数倍于一次风的周围空气被诱导同时进入袋内(称二次风)。由于这一、二次风形成的一股过滤气流相反的强有力逆向气流射入袋内,使滤袋在一瞬间急剧从收缩—膨胀—收缩,以及气流的反向作用遂将吸附在袋壁外面的粉尘下来。由于清灰时向袋内喷吹的高压空气是在几组滤袋间依次进行的,并不切断需要处理的含尘空气,所以在清灰过程中,除尘器的压力损失和被处理的含气体量都几乎不变。可以串联8台泵运行。在除尘器下易于布置,可以将除尘器灰斗的出口设计低于2m。

如果压力升高后,仍被判断为堵管。则继续按上述步骤进行就地排堵。1-6:排堵结束后,对管道进行2-4次的吹扫,进一步对管道的状态进行判断。吹扫的比较高压力与平时吹扫时比较高压力相同,则判断为管道正常,可以恢复运行。注意:在上述方法无法排除堵管时,可以将1#泵进气管件(或其他泵上的喷嘴处)上的手动排气阀在有较高压力的情况下打开;通过此方法可以将管道内的灰排出。1-7:重新落料时,可以将落料时间和循环间隔时间设置较小的参数,并逐渐增加。空气压力逐步下降。当物料到达目标料仓时,空气的压力降低到接近大气压力。淮安5立方仓式泵
圆盘阀开启,压力罐再次加料。正压仓式泵参数
搅拌轴轴承座在出厂前已加注好沔基润滑脂,在使用3个月需用高压黄油***在油嘴内压入。使用一星期,搅拌机壳体和搅拌员需调紧压盖压紧力,防止轴孔冒灰,如果无法调整,需把压盖松开,再增加石棉盘根,压紧压盖。经常检查喷水管,喷觜有无堵塞,保证加水畅通。搅拌机正常运行要求均匀下料,供水水压保证0.4~0.6Mpa,水量用进水球阀调整到比较好状态。每班工作结束必须***搅拌机内剩余煤灰,保证正常工作。干灰散装机日常检修本设备在工作过程中呈全封闭状态,所以各用户在使用前必须保证设备所有连接部位密封,包括布袋连接,引风机排气管道连接等。正压仓式泵参数